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真空除氧器制水含氧量高的原因分析及处理?

真空除氧器制水含氧量高的原因分析及处理? 

 

     真空除氧器制水含氧量高的原因分析及处理?2016年4月,福清核电三号机
次启动期间,8ASG
真空除氧器次制水
出口含氧量达870ppb,远低于设计
要求及同行水平,且制水时真空除氧器排
气口存在连续喷水情况。经细致分析
排查,以及多次启动试验,终成功将
真空除氧器出水含氧量降至10ppb 以下,
达到同类电厂优秀水平,并且同时解
决了制水时排气口连续喷水问题。
制水时异常现象
从KDO调出制水时8ASG除氧
器压力8ASG043MP和温度
8ASG006MT曲线,真空除氧器压力为
0.12兆帕时,除氧水实际温度为
102C,比理论压力下对应饱和温度
104.81C低2.81C。

     真空除氧器循环加热升温阶段,真空除氧器
凝结水疏水箱8ASG002BA的出现水
锤声音,后来手动调大水箱排水阀门
8ASG444VL后现象减弱。制水期间,
8ASG444VL开度稳定在22%。
     根据
福清核电1/2号机组反馈,9ASG除
氧器制水过程中9ASG444VL开度
接近零。
8ASG真空除氧器制水过程中,除氧
器排气口连续喷水,约每30秒钟一
次,提高真空除氧器压力时,喷水频次变
快。
异常现象原因分析
真空除氧器出水含氧量高原因有许
多,根据EOMM手册,主要有设备安
装问题,析出氧气等不凝结气体未有
效从排气口排出,进水含氧量过高,进
水温度过低,加热蒸汽品质不合格等。
查询调试、安装文件记录,及相关
工作负责人现场检查,可排除设备安
装问题。
     上游SVA参数稳定,基本参
数与1/2号机一致,且制水过程中供
汽调节阀8ASG443VV动作正常,排
除上游供汽影响。进水温度及进水品
质均符合要求。
真空除氧器压力为0.12MP时,除
氧水实际温度比饱和温度低2.81C
的问题,经仪控对8ASG043MP及
8ASG006MT校表,确定不是仪表问
题。为找到除氧水欠饱和原因,采取逐
步开大8ASG443VV增大辅助蒸汽
量提升真空除氧器温度方式,进行测试及
增加数据样本。

     根据数据样本,到除氧水温度
118C时,实际除氧水已为过饱和状
态,此时除氧水含氧量为46ppb,仅
达到同行中等水平,且此时已偏离额
定工作温度13C。
该测试说明,在一次蒸汽加热除
氧器壳程给水,使水达到饱和温度,保
证产生了足够二次蒸汽的情况下,除
氧器制水含氧量仍不理想。结合制水
期间凝结水排水量大及排气口喷水异
常现象,可以推测真空除氧器凝结水箱液
位过高,有可能出现以下三种情况。

     真空除氧器加热管和疏水箱在同一高
度,若真空除氧器凝结水箱8ASG002BA
液位过高,将导致部分疏水箱凝结水
进人到真空除氧器加热器传热管内,影响
真空除氧器传热效率,导致除氧水达不到
饱和温度。
凝结水淹没部分传热管后,高温
带压蒸汽与凝结水接触容易产生水锤
现象,排水至液面低于传热管则现象
消失。

     凝结水疏水箱液位过高,凝结水
在一次蒸汽压力下,会通过凝结水罐
排气管及真空除氧器排气管向排气口喷
出,且真空除氧器压力越高,喷水频次越
快。
经查阅8ASG002BA逻辑,其水位
由8ASG444VL根据8ASG006MN
反馈信号控制,当8ASG002BA液位
高时,8ASG444VL阀门开启排水。
     从
制水过程中8ASG444VL响应可能性能没问题。校核8A SG006MN,
发现调试阶段液位8ASG006MN零
点位置比9ASG0O6MN高10厘米,
将8ASG006MN零点调低10厘米
后,再次启动制水,在真空除氧器压力为
0.12兆帕,50吨/小时制水流量情况
下,含氧量下降至6lppb,8ASG喷
水频次由30s一次降低为4分钟一
次,有轻微改善。
查逻辑图和设计文件,在风险可
控的情况下,决定将8ASG006MN
零点定值再调低8厘米。
液位定值调整后,再次启动除氧
器制水,三个异常现象全部消除。目前
8ASG在真空除氧器压力为0.12兆帕,50
吨/小时制水流量情况下,出水含氧
量6.55ppb。

     真空除氧器含氧量高问题可能原因很
多,包括加热燕汽品质过低,喷嘴布置
不当,排气管线不畅,温度压力不足
等。通过排除法,及多次启动试验,记
录异常现象,对异常现象综合分析,
终将根本原因锁定在8ASG真空除氧器
凝结水箱液位计零点设定偏高,使实
际水位覆盖加热管,导致加热不足。
     通
过调整液位零点,从根本上解决了
8ASG
真空除氧器制水含氧量高问题。鉴
于问题解决过程的曲折性,以及问题
原因的独特性,本文对同类型真空除氧器
除氧效果提升方法有一定的借鉴意
义。